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工艺改善丨锲而不舍 力臻卓越

时间:2020-02-13 21:46:42

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工艺改善丨锲而不舍 力臻卓越

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气囊工厂作为公司汽车产业群中被动安全产品生产的重要工厂,生产的每一个产品都代表着一份承诺,那是对消费者安全的保证,也包含着对每一位员工责任心的考量。

为了实现这一目标,工艺人员深入研究产品生产过程中的各个环节,经过细致分析后,发现生产工艺过程中有许多值得改善的环节,尤其在现今乘用车市场环境压力与日俱增的情况下,如何以最低的成本投入完成效益最大化,并且提高产品质量,降低生产成本,成了工艺人员工作的重中之重,今天就和大家一起分享这些工艺改善过程中的经典案例。

气囊西安分厂带扣总成包装工艺改善

带扣总成现有的包装方式是采用纸箱进行包装,纸箱内部是用一次性瓦楞纸板制作的刀卡进行产品隔离,刀卡需要设立专人进行组装,组装过程费时费力,最后产品装箱发给客户后,纸箱只能报废处理,无法进行二次回收利用,这种包装方案造成了很大的人力、物力以及成本浪费。

▲改善前是用纸箱进行包装

为了减少浪费,达到包材二次回收利用的目标,工艺工程师制定了多种改良方案,并与客户进行沟通确认,最终找到了一种更适合这款产品的包材,那就是包装卷收器框架的蓝色EU箱,经过实际验证一箱可以装60件产品,完全可以满足销售包装方面客户的需求,后续EU箱收集起来还能进行多次使用。此改良方案可在工厂各地进行推广,应用最新的包装方案核算成本后,每月消耗的包材成本大大降低。

▲改善后用蓝色EU箱进行包装

气囊西安分厂卷收器条形码破损工艺改善

安全带总成在装配过程中,贴条形码工序的操作人员需要在框架上贴2个条形码,通过前期的装配之后,产品流入外盖装配工序时,操作人员需要从框架上取下一个条形码贴于外盖上,条形码被取下的过程里不可避免地出现破损情况,因此贴在外盖上就会存在被投诉的风险。久而久之,流入总装的安全带总成条形码破损产品会越来越多,从而产生更多的负面影响。

▲改善前的条形码会破损

发现情况后,该产品的工艺负责人立即投入到了工艺改善的研究当中。工艺人员从条形码粘贴的位置、取条形码的手法、条形码的材质及规格尺寸进行了全面分析,并在多次现场验证过后,发现条形码的材质和规格尺寸是导致破损的主要因素。随后工艺人员通过实验将条形码材质改为PET,厚度由0.04mm变更到了0.06mm,才彻底消除了条形码破损的现象。通过本次改善彻底解决了总装投诉的问题,提高了产品的质量及可追溯性。

▲改善后的条形码无破损

气囊西安分厂SW33A转向盘钢条装配工艺改善

弹簧钢条装配工位的作业员手动将钢条放入骨架,用手分别按压住钢条左右两端的位置,使之进入骨架对应的卡槽内,再使用尖嘴钳活动钢条3次,确保钢条卡入骨架对应的位置卡槽,也保证钢条的灵活性。

在转向盘车间的SW33A转向盘产线上,熟练的操作员大概每天要手动压钢条近300次,使用尖嘴钳夹900次左右,导致该工位的作业员劳动强度大,并且对作业员的技能要求高,同时使用尖嘴钳活动钢条,完全依赖于作业员的手感来判定钢条的灵活性,无法保证产品的一致性。

▲改善前作业员用手分别按压住钢条左右两端的位置

▲改善前作业员用尖嘴钳活动钢条3次

在全新研发的全自动化HAD弹簧钢条压入设备上,产线员工仅需将转向盘本体放置在设备管柱上,再放入弹簧钢条和插紧锁销对产品进行定位,然后扫描产品条形码,设备就自动开始运行,依次进行钢条压缩装配、插入力检测、偏心距检测,装配检测完成后产品会回到初始位置,便于作业员取出产品,并放置下一产品,如此循环进行作业。设备试用阶段出现的各类异常,设备开发人员通过自身专业的技术,积极响应并快速解决,从而达成了实际生产运行过程中的各类目标。正式投产后,在减少作业员动作浪费的同时,还大大降低了作业员的劳动强度,通过先进的技术实现了产品性能的检测,从而保证了产品的一致性。

▲改善后实现全自动装配及功能检测

气囊长沙分厂SC鼓风机磁瓦胶水工艺改善

为了找到充磁后磁瓦发生位移的根本原因,该产品的工艺工程师对生产现场进行了多次分析研究,以及相应的验证,发现磁瓦胶水未干是导致磁瓦位移的根本原因。想要彻底解决磁瓦移位的现象,势必需要从胶水入手。

最初用车间正在使用的胶水进行试验,将磁瓦装配完成后旋转1小时等待胶水自然固化,可以解决磁瓦位移的现象。但是按照此改善方案实施无法达到每天的产能目标,并且每天会浪费1小时的正常作业时间,严重影响到了该产品的生产效率,因此开发适用于生产快干的磁瓦胶水成为了刻不容缓的工作。

▲改善前产品放置固化1小时

通过多种渠道的调研及咨询,该产品的工艺工程师寻求了多家无刷电机磁瓦胶的供应商,并对各供应商提供的磁瓦胶资料进行了细致的了解,开发了一款能够满足鼓风机磁瓦的磁瓦胶,通过研发部门的要求以及各项实验证明后,新的磁瓦胶压脱力值达到了6.8KN,能够满足该产品各项技术要求。

通过各部门的共同努力,开发新型的磁瓦胶后,产品的固化时间由改善前的1小时提高到了5分钟;在制品库存由之前的96PCS降低至6PCS;同时减少了每天浪费的1小时,使整线的效率提升12.5%,全年可为工厂节约大量工时费用。

▲改善后无需等待产品固化

产品生产的过程其实就是一个不断优化的过程,上述案例仅仅是改善过程中的冰山一角,工艺改进工作任重而道远,只要善于发现,从开发源头做好各项风险识别,并通过侧向思维寻求更加合理的工艺方案,就能做出更多更大的优化改善。在后续的工作中深入探究各产品工艺,从工艺的角度出发,更好地服务于生产,锲而不舍地去实现工艺改善,在产品质量方面力臻卓越,打造高品质的产品,从而赢得客户的信赖。

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